要求測量和控制其瞬時濃度,而不是某壹段時間內的平均濃度,使其底流濃度在設定的範圍內變化。保證濃縮機能夠長時間穩定運行而不耙料。正浮選礦漿粒度很細,表面負電性強,導致顆粒間靜電斥力大,礦漿處理困難。有必要用電來中和紙漿顆粒的表面。研究了尾礦沈降脫水處理劑的選擇,采用電中和吸附架橋新工藝處理鋁土礦正浮選尾礦沈降脫水。試驗表明,該工藝可將溢流浮遊生物降至1g/l以下,並大幅提高尾礦濃縮機底流濃度。結果表明,最佳加藥方案為W1+P3、W3+P3和W15+P3,其中W15+P3效果最好。礦漿初始濃度不宜過高,控制在12%以下為好。水處理時,應先加入電中和劑將尾礦漿的PH值調至6.7 ~ 7.7,再加入吸附架橋劑才能保證沈降效果。對尾礦沈降設備進行了研究,采用無驅動、免維護的深錐高效沈降槽尾礦脫水工藝,對土礦正浮選尾礦漿進行進壹步沈降脫水。試驗表明,該工藝可將尾礦漿濃度提高到45 ~ 50%,使溢流漂浮物小於1g/l,溢流水全部返回生產過程用於選礦、拜耳法洗滌等,無明顯有害影響。同時工人勞動強度低,檢修維護工作量很小。通過土礦直接浮選尾礦脫水新工藝的工業運行,操作條件逐步改善,工藝指標不斷優化,實現了尾礦水的充分利用。提出了工藝和設備的改進措施:提高尾礦泵的輸送能力;改進絮凝劑的配置和添加方法;選擇高精度的泥漿層檢測和控制設備。
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