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合成莫來石的實驗過程

為了研究雜質(除Al2O3和SiO2外的其他氧化物)含量對物性和莫來石生成的影響,我們采用了兩組平行實驗,壹組不處理粉煤灰中的雜質,另壹組用20%鹽酸處理粉煤灰樣品中的雜質,主要是去除粉煤灰中的CaO,因為粉煤灰中的CaO含量是幾種雜質中最高的,為4。22%.在莫來石化過程中,鈣離子不能像鐵、鈦離子那樣部分進入莫來石晶格。而且在燒結過程中,CaO的線膨脹系數比MgO大很多倍(顧等,2001),導致燒結制品物理性能下降。

對脫碳粉磨後的粉煤灰(系列A)和用20%鹽酸處理後的粉煤灰(系列B)進行實驗,按照原始Al2O3含量(分別為A50和B50)和添加工業氧化鋁後配料中Al2O3含量分別達到60%(分別為A60和B60)和70%(分別為A70和B70)。根據三因素三水平的正交試驗設計方案,每種成分必須進行9次試驗,因此對三種不同Al2O3含量的兩個系列樣品進行了54次試驗。采用的實驗流程如圖5所示。6.

圖5。6高鋁粉煤灰燒結莫來石的實驗過程。

(1)除鐵

粉煤灰中的鐵氧化物有兩種,Fe2O3和Fe3O4(壹般用Fe2O3表示)。後者是磁性的,通常可以在15000 ~20000 Gs(磁通密度)下用磁選機除去鐵,以降低鐵的雜質含量。因為研究是在實驗室環境下,我們只用壹個長度為10 cm的半圓形磁鐵手工除鐵,除鐵效果並不理想。粉煤灰中的氧化鐵僅從1。95%到1。84%.如果考慮工業生產,通常的做法是使用磁選機除鐵。

(2)除碳

粉煤灰中含有未燃燒的煤粒或殘炭,在進行合成莫來石的實驗之前,必須將其除去。否則,後期加熱過程中產生的CO2會降低燒結制品的密度,甚至減少莫來石的量。粉煤灰除碳有兩種方式:壹種是利用密度差進行浮選,浮選後的多孔炭可作為廢棄物的吸附劑或制成濾料;另壹種是將飛灰在壹定溫度下加熱除碳,這種方法常用於飛灰含碳量較低,沒有太大提取價值的情況。除碳過程壹般可在800℃下進行2 h,本研究采用上海躍進醫療器械廠生產的SX2-4-10箱式電阻爐在800℃下對粉煤灰進行2 h除碳,效果令人滿意。粉煤灰的LOI從2。10%到1。02%.

(3)細磨和混合磨

細磨是合成莫來石過程中不可缺少的環節,因為燒結法合成莫來石主要是通過Al2O3和SiO2之間的固相反應來完成的。細磨可以提高原料的分散性,增加Al2O3和SiO2的晶格缺陷,提高反應活性,加快固相反應進程,降低燒結溫度。通常磨料越細,混合越徹底,莫來石反應越完全,生成的莫來石越多,物理性能越好。但細磨程度與粉磨設備和經濟因素有關,壹般能保證80%以上小於10微米的顆粒。

本實驗采用鄭州東方機械廠生產的ZJM-20型周期性攪拌球磨機,球:灰:水比為5: 1: 1,攪拌5 h,完全可以滿足上述要求。考慮到粉煤灰中莫來石含量高,采用直徑為2 ~ 3 mm的剛玉(Al2O3)球作為研磨介質。工業氧化鋁由焦作萬方鋁業公司從澳大利亞進口。Al2O3純度在99%以上,工業氧化鋁采用同樣的研磨條件。將研磨後的物料按60%和70% Al2O3含量混合,然後混合研磨65438±0h,使其充分混合。在這個過程中,粉煤灰和工業氧化鋁也可以先混合,然後混合和研磨。因為粉煤灰是脊料,所以我們在粉磨過程中不添加任何分散劑。當研磨後的物料粘度增大時,可加入少量水稀釋,以提高研磨效果。

(4)鈣的去除

用鹽酸處理粉煤灰可以除去粉煤灰中的壹些雜質,如鐵、鈣、鎂等。,因為鹽酸能與活性CaO(或CaCO3、MgCO3等)反應。)和Fe2O3(或赤鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦等。)生成可溶性鹽,反應式如下:

氧化鈣(活性)+鹽酸=氯化鈣+ H2O。

CaCO3+ 2HCl = CaCl2+ CO2+ H2O

碳酸鎂+鹽酸=氯化鈣+二氧化碳+ H2O

Fe2O3+ 6HCl = 2 FeCl3+ 3H2O

FeCO3+ 2HCl = FeCl2+ CO2+ H2O

這次酸洗的目的主要是除鈣,使用的鹽酸濃度為20%。壹般來說,隨著鹽酸濃度的增加,除鐵效果會越來越好。但當鹽酸濃度增加到20%時,鹽酸濃度與除鐵效果的關系不明顯。原因是20。2%是鹽酸和水的蒸發點,加熱酸浸過程中鹽酸會迅速逸出,影響酸浸效果。在酸浸中,如果提高溫度,可以提高反應物的活性,加快反應速度,有利於提高浸出效果。壹般來說,在80 ~ 100℃下反應3 h可獲得較好的浸出效果,在室溫下長時間浸泡(2 ~ 3 d)也可獲得類似的效果(李等,2001)。

對於磨細的粉煤灰,使用20%的鹽酸,按照固:液= 1: 3的比例,在室溫下將漿液放入塑料桶中3天,然後用自來水沖洗至pH =7。我們在實驗過程中發現,靜置3天後倒出的清水呈淡綠色(主要是鐵浸出物),漿液呈白色渾濁,不易沈澱(主要是鈣浸出物)。大概2 ~ 3天更換壹次清水,25天後每天壹次。此時提取液基本去除,漿液pH值達到中性需要30天左右。因為還是水洗而不是流水洗,所以耗費的時間比較多。顆粒細度的增加也延緩了沈澱過程。這壹步在實際生產過程中壹般是通過壓濾來完成的。將清洗後的材料放入上海博訊實業有限公司醫療器械廠生產的DHG-9000A電熱恒溫鼓風幹燥箱中,在65438±005℃下幹燥2 h,然後自然冷卻至室溫,制得模壓成型材料。

(5)成型

考慮到燒結樣品為脆性材料,需要進行單軸抗壓強度實驗,按照1對材料進行分類

(6)燒結

首先,將成型樣品放入DHG-9000A電熱恒溫鼓風幹燥箱中,在65438±005℃下幹燥2 h..將烘幹後的樣品放入湖南湘潭中山儀器廠生產的SX6-12-16全纖維快速加熱電阻爐中,分別在1000℃前以1000℃/min的速率升溫,1000℃後以5℃ /min的速率升溫。在實驗室條件下自然冷卻至室溫,取出。本實驗完成壹批樣品大約需要24 h,因為電阻爐在密閉狀態下自然冷卻通常需要較長時間。燒結時壹定要註意升溫速率,因為電阻爐的升溫速率在低溫時較快,高溫時較慢,所以需要不斷調節電阻爐的電流,以保證莫來石合成的實驗溫度。自然冷卻後,用遊標卡尺法逐壹測量樣品的直徑和高度,並做好記錄。

至此,燒結粉煤灰合成莫來石的實驗過程基本完成,接下來將測定燒結樣品的物理力學性能和莫來石含量。

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